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1 现状及存在的问题

1.1 现状

通过设置内部参数、变频器控制端子的连接和仪器输入的信号,启动逆变器输出可变电压和频率,使电机达到变频调速。

1.二 存在的问题

变频器生时,变频器不能总是显示故障代码。由于接触器释放,变频器输入端失电,故障代码无法显示,给我们发现故障带来了很大的麻烦。此外,由于接点粘附,继电器通常无法停止工艺。由于时间继电器,工艺不能停止至少3-4次。经过一段时间的段时间的运行,发现部分参数不能按制造商的默认设置,如014(操作器停止和复位)制造商的默认情况为1(操作器上允许停止或复位)。如果在调试过程中按下复位键,则无法启动一次过程,因为该参数至少三次导致电机无法启动。该过程经常启动和关闭,或严重影响变频器的使用寿命,以判断故障要求。

1.3 改造前图

2 实施及措施

2.1 主回路改造

将空出线直接连接到变频器主路输入端进行整流,其电压一直稳定在556v,只要打开逆变器,输出对变频器的影响就会大大降低使用寿命。

2.2 控制回路及参数修改

然后将变频器内部控制接触器线圈的故障接点改为状态接点,送至主控室,即323个参数:{5}。启动可通过参数405设置11,参数014设置为0,406设置为3秒,正传启动302参数设置为(8)脉冲启动,反转参数303设置为(10)反转启动,然后将现场停止按钮、热继常闭接点、主控室停止接点.在27之间,当发生故障时,变频器将首先报警逆变器内部延迟关闭,停止输出,整流仍在工作,液晶显示屏有工作电源,因此故障代码可以始终显示。所有保护变频器都有自己的保护变频器,报警报警跳闸,原控制电路不,所有控制都在变频器的数字输入端子上实现。

2.3 改造后主回路图(见图1、图2)

图1

图2 改造后主回路接线图

图3 改造后控制回路接线图

2.4 改造后控制回路图

3 实施效果

充分利用变频器的功能,大大降低故障率,大大提高工作效率。节省材料,降低成本,使电机运行更可靠。

4 经济效益

因为变频电机可以节省一个接触器,两个时间继电器,三个中间继电器和控制开关和保险,两个聚会有几十个变频电机,同时由于改造后可靠性大大提高,粗糙估计可以节省材料成本和经济损失20万元
这是直接经济效益,间接经济效益更大,如降低故障率,大大提供工作效率。

5 结束语

通过改进2800系列变频电机的控制电路,大大降低了故障率,大大降低了故障环节和故障点,使故障更加集中,判断更加准确。通过改进,可以大大提高变频器的使用寿命,为工厂节省大量资金。简而言之,聚乙烯设备的运行更加可靠和稳定。

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