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兖矿鲁南化肥厂280000m3/h杭州杭氧有限公司成套供应空分装置,配套陕鼓与德国曼透平合作生产RIK112S空压机和RBZ45增压器由杭州汽轮机有限公司的全凝汽轮机拖动。该装置采用全低压分子筛吸附净化、增压平膨胀机制冷、全蒸馏无氢氩、空气增压循环氧、氮双泵压缩工艺。该装置于2008年5月底开始单次试运行,并于2008年6月29日生产合格的氧气。a系统运行良好,但部分阀门在运行中暴露出一系列问题,导致系统多次被迫停止维护。本文主要讨论了液氮节流阀芯脱落、高压液空节流阀阀柄断裂、液氧泵进口阀泄漏、液氧泵回流阀杆振动偏差磨损等问题,供您讨论和参考。

1 液氮节流阀V3003阀芯脱落

1.1 现象

2008年9月3日6:00左右,检查人员发现空分冷箱东侧漏液。经调查,发现上塔液氮节流阀V3003阀盖喷雾。立即联系仪器人员,解决喷雾问题,但阀门不断振动和噪音。9月6日,阀门厂技术人员到达工厂,分析怀疑阀芯脱落或阀杆断裂,需要停止处理。9月16日,空分停止,分馏系统在保持塔的微正压下排出V3003年,发现阀芯与阀杆连接处脱焊,阀芯有轻微磨损迹象。更换新阀芯后,系统恢复驾驶。阀门工作正常,但不到一个月V3003阀杆再次断裂,系统被迫停

1.2.原因分析和处理

针对V3003多次断裂,首先怀疑阀门选择太小,因为阀门设计直径在设计初期DN125,最终设计改为DN但是会计结果DN80口径完全符合设计要求。

V3003阀芯与阀杆连接处两次脱焊断裂,断裂面为阀芯与阀杆焊接处。因此,怀疑阀芯与阀杆之间的连接强度不够,阀芯与阀杆之间的嵌入式连接不能满足操作要求。因此,在与杭州氧气工具技术人员协商后,将阀芯导套加厚加长,并在增加螺纹连接后焊接。同时,阀芯与阀杆采用销钉铆接。系统恢复驾驶,V3003运行至今未出现异常(阀门已稳定运行近3)a,没有问题)。

2 高压液空节流阀V3015阀柄断裂

2.1现象

2008年7月空分装置正常运行后,空气增压器末端高压空气安全阀多次超压跳跃。通过调查,发现高压液空节流阀V3015年振动较大,现场阀位与控制室有偏差。在10月份更换新的阀门定位器后,阀门振动仍然很大。2009年2月,阀门发现阀杆导套磨损严重,约30mm宽、5mm深环形沟槽,阀杆轻微弯曲变形,阀芯三个节流面磨损程度不同,最深3mm,阀座有3个缺口,最深处4个mm。20年,由于当时没有更换相应的备件,被迫监测高压液空节流阀的运行d后阀杆突然断裂,阀门剧烈振动(甚至冷箱板和平台都能感觉到振动),系统被迫停车维修。

2.2 原因分析及处理

V3015额定流量为74400m3/h,最大流量为78120m3/h,阀门口径为DN但在实际运行中,高压空气流量有时远远超过8万m3/h,偏离阀门的额定工作条件。阀门直径小,会加速流体流量,产生气穴现象和闪蒸,导致阀芯部件严重磨损。为此,专门与杭州氧气设计师沟通,根据实际运行条件更换阀门DN对于100口径的阀门,也适当调整了阀门参数。同时,阀门结构由一级节流降压改为三级节流降压,降低了阀门循环处的介质流速,降低了介质的闪蒸和气蚀。此外,鉴于阀门进出口压差大,介质易闪蒸气化,阀芯冲刷严重,新阀体材料等级提高(镍含量为13.比旧阀高4%左右,有效提高了阀体的强度、韧性和耐磨性)。

开车后,系统加强了对阀门运行的监控:减少V3015阀前温度控制在-160℃尽量接近原设计值-171℃,减少节流后的汽化率;加强对V3015现场检查,及时控制和调整阀门异常情况。

改后近3a在运行过程中,阀门多次拆卸检查,无异常,内部无磨损。

3 液氧泵进口阀泄漏

3.1 现象

液氧泵进口阀自系统氧泵进口阀V3501A/B内部泄漏问题一直存在,不仅影响液氧泵的高负荷运行,而且导致液氧泵、进口过滤器、止回阀等无法从系统中退出和维护。为此,以往的空气维护已将阀纳入拆卸和检查计划,并两次更换新阀,但阀内泄漏问题尚未完全解决。

3.2 原因分析与处理

(1)针对阀门泄漏的问题,首先怀疑设备中的铝片等异物卡在阀芯上,导致阀门关闭不严格。借设备停车机会验证:从关闭阀排水到系统加热,阀门关闭,但最终拆卸阀门时未发现异物,消除了怀疑。

(2)通过查阅阀门相关信息,发现液氧泵进口阀为杭氧KOSO设计的泄漏等级为内压缩过程中首次使用的产品Ⅳ允许有一定的泄漏,但不符合液氧泵在内压缩过程中在线退出系统维护的要求。

鉴于阀门给系统带来的安全隐患,杭氧重新设计并选择了阀门,并选择了原阀门DN用200三偏心蝶阀代替三偏心蝶阀TYCO三偏心蝶阀(DN150.阀门要求达到零泄漏等级)。更换新阀后,运行中的阀门无泄漏。

4 液氧泵回流阀杆振动,偏磨

4.1 现象

2009年,随着装置负荷的增加,液氧泵回流阀V3511A/B不同程度的喘振可以听到阀腔内的异常噪音,特别是当系统增加负荷(阀门开度超过40%)时,阀杆可见10mm左右上下移动,造成出界区氧压0.1~0.2MPa波动,现场听起来像拖拉机,对气化炉的稳定运行构成了极大的威胁。事实上,在几次停车拆卸检查中发现了两个回流阀A泵回流阀V3511A阀芯磨损严重,不能长主泵长期运行;B泵回流阀V3511B阀芯也有不同程度的磨损。

4.2 原因分析与处理

针对阀杆的上下移动,首先怀疑阀定位器的输出压力较低。回流阀定位器的输出压力范围为0.15~0.3MPa,经现场检查确认,两台阀门定位器的输出压力分别为0.15~0.25MPa和0.15~0.23MPa,略低于设计值。因此,仪器人员将空气过滤器后的气源压力调整到0.35MPa,将阀门定位器的输出压力提高到设计值,但效果仍不明显。

重新检查现场实际运行参数,发现此类高压节流减压(阀门进出口压力为6.34/0.377MPa)、通过流道时,严重冲刷阀芯的介质闪蒸阀一般选用流关阀,空分装置现场阀为流开阀。由于一般介质闪蒸损伤部位多发生在阀门节流口下游,流关阀的特点是节流口下游可远离阀芯等关键部件,减少介质闪蒸对阀芯等关键部件的冲刷磨损,提高阀门的使用寿命,因此更换V3511A/B新阀芯将阀门从流开型改为流关型,阀前温度由原设计的-178.27℃提高至-175.15℃,使新阀芯更能适应实际工况。

液氧泵回流阀改造后,通过加强阀门的维护和监控,尽量控制回流阀尽量控制回流阀的开度小于40%,避免大量液氧回流冲刷阀芯;加强检查,及时调整阀门振动。加或减少负荷时,阀杆振动不再发生,随后的多次拆卸和检查也没有发现阀芯磨损。

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