1 故障情况
(1)雅站直井测量分离器液相出口调节阀LV1001阀芯断裂,导致介质循环堵塞。原因分析结果:阀芯与阀座之间有杂质堵塞。采取措施:拆卸执行机构和阀门,发现针阀芯断裂,更换新阀芯。
(2)雅站水平井测量分离器液相控制调节阀LV1002与一级闪蒸分离器水相调节阀LDV1101阀笼和阀芯腐蚀导致调节阀关不严。
拆下检查时发现调节阀不严。
LV1002阀笼表面凹凸不平,有缝隙,环面有不同程度的坑孔,见图1。LV1002调节阀为FISHER腐蚀阀笼材料为316L。
LDV1101阀芯上端表面有开口,阀芯本体表面呈麻坑状(见图2),导致阀芯与阀座密封不严,导致调节阀关闭不严。LDV1101调节阀为FISHER腐蚀阀笼材料为316L。
图1
图2 阀芯本体表面呈麻坑状
原因分析结果:
(a)调节阀材料(阀体材料)WCC,阀芯316L)耐腐蚀性差;
(b)由于节流对阀芯的冲刷力强,调节阀通常控制在小开度(20%)以下,导致阀内部磨损;
(c)由液相腐蚀引起。LDV接水样观察1101管道低污处,水样沉淀物呈黑色,含沙。
(3)大站液相调节阀磨损严重。大站测量生产分离器液相调节阀磨损严重。阀笼表面和边缘有不同程度的坑洞,倒角内外有较大的腐蚀坑和沟槽(见图3)。调节阀为FISHER腐蚀阀笼材料为316L。
图3 阀笼腐蚀坑
原因分析结果:三相分离器前后压差大,计量生产分离器实际运行压力6.2MPa,三相分离器压力0.6MPa,原生产工艺见图4。
图4 原生产工艺图
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2 腐蚀原因分析
2.1 气蚀与闪蒸
根据伯努利方程,管道中流体流量的增加压力会降低。管道节流处的流体速度大大提高。压力急剧下降。如果液体流经管道节流处的压力低于蒸发压力(PVC)会产生气蚀或闪蒸。
雅克拉-大涝坝天然气处理站两站调节阀均为FISHER费希尔控制设备有限公司出版的调节阀FISHER闪蒸图(图5)和气蚀图(图6)在控制阀手册(第三版)中发现。气蚀和闪蒸是由管道节流引起的。如果液体流过管道节流,压力恢复后P仍低于汽化压力(PVC)(此时流体内仍有气泡)。这种现象被称为闪蒸。如果液体流过管道节流处,压力恢复后P高于汽化压力(PVC)此时,流体内的气泡破裂)。这种现象被称为气蚀。最严重的闪蒸损伤发生在流量最高的地方。即阀塞阀座。腐蚀是闪蒸损伤的直观表现。当气蚀发生时,气泡破裂释放的能量损坏阀塞阀座甚至附近的管道,噪声气蚀和闪蒸是阀门损坏的重要原因。
图5 闪蒸图
图6 气蚀图
根据雅大两站的凝析油压力和管道情况,推测雅大两站装置FISHER调节阀腐蚀主要受气蚀影响。2.2 腐蚀分析
雅克拉-大涝坝凝析气田流体介质简介:凝析气井天然气甲烷平均含量855.乙烷平均含量为45%.丙烷平均含量为31%.平均相对密度为07%.66,CO2平均含量2.33%,H2S平均含量6.站内气相流速为82%.21~5.29m3·h-1;冷凝油的平均密度为0.78g·cm-3,粘度平均为2.66MPa.s,含硫量平均为0.041%的蜡含量平均为15%.96%,站内液相流速0.58~2.29m3·h-1。在气体、水、烃和固共存的多相流腐蚀介质中H2S、CO2、Cl-和水是主要腐蚀介质,在40~60℃和6.2~8.0MPa为金属腐蚀提供了理想的腐蚀环境。
(1)CO2分压的影响
CO2分压越大,pH值越低,去极化反应越快,腐蚀速度越快。CO2腐蚀的主要因素是CO2分压、温度、流速等。
(2)CO2-Cl-H2O腐蚀
在CO2-Cl-H2O碳钢和低合金钢可产生间隙腐蚀、均匀腐蚀和点蚀,最终导致调节阀点蚀和坑蚀。CO2是腐蚀剂,水是载体,Cl-是催化剂。
316L图7为316L腐蚀样品表面扫描电镜图8为316L腐蚀产物能谱分析图确定腐蚀类型CO2冲刷腐蚀。
图7 316L样品表面腐蚀SEM
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从图8可以看出,液相腐蚀产物的元素含量大于气相腐蚀产物。原因是雅克拉-大涝坝的液相腐蚀环境比气相腐蚀环境复杂,液相H2S、CO2、Cl-与水相互作用,加速腐蚀率。
图8 316L腐蚀产物能谱分析结果
液相相中腐蚀产物的形成过程中,316L材质的Mo参与腐蚀形成腐蚀产物,气相中Mo液相腐蚀产物在腐蚀过程中不参与腐蚀,因此能谱图中有液相腐蚀产物Mo,气相腐蚀产物的谱图中没有Mo。
2.3 盐堵和盐腐蚀
雅克拉-大涝坝凝析气田凝析油含水含盐。雅克拉气田地层水的矿化程度为102716mg·L-1,大涝坝气田地层水的矿化程度为210297mg·L-1,属于含盐量高的地下水。进站不稳定冷凝油进站后,温度升高,冷凝油中部分盐沉淀,导致盐结晶。导致冷凝油热交换器调节阀的盐堵塞和盐腐蚀。为减少两站热交换装置、管道、调节阀等盐堵塞和盐腐蚀,雅克拉-洪坝两站冷凝油处理装置分别增加了密闭的盐清洗过程。
建议3 防腐措施
(1)建议 在进计量分离器前的计量、生产汇管处进行缓蚀剂加注;
(2)优选抗腐蚀材料 一般材料越硬,抗蚀能力越强。因目前调节阀阀材质为硬合金钢,耐腐蚀性在雅克拉凝析气田腐蚀性较差,建议优选钨碳钢和钛合金材料;
(3)阀体结构改型 采用多级阀芯调节阀结构,使压力通过调节阀后逐级降压,把调节阀的总压差分成几个小压差,逐级降压,使每一级都不超过临界压差(PVC),减少阀体和阀芯的气蚀;
(4)优化工艺流程 对于调节阀前后压差很大(在5MPa以上),建议采用双调节阀控制,减少压差对阀芯和阀笼的冲击和磨损。分离器液相调节阀从6开始.2MPa调节至0.6MPa,阀芯磨损严重,需要每3~4个月更换一次。2011年7月维修后,单调节阀(见图4)改为双调节阀节流(见图9)。前一个调节阀从6个测量和生产分离器液相调节阀.2MPa调节至3.0MPa,后一个调节阀将压力从3开始.0MPa调节至0.6MPa,压产逐渐减少后,阀芯磨损大大减少。
图9 改造后的流程图
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