0 前言
为达到当代炼铁高炉效率高生产制造的必须,规定料流调节阀门开运作速率不可以低于15(°)/s、操纵视角偏差不可超过0.2°。但在现实项目中,因为遭到传统式液压机比例阀本身的特点和卢森堡PaulWurth冶金技术有限责任公司(PW企业)配套设施控制系统限定等许多要素的危害,因而既要确保料流调节阀门的调节实际效果能达到加工工艺上的规定,又要确保料流调节阀门能在多种繁杂外界情况下长期性稳定运作已变成炼铁高炉操纵的一大难点。
文中融合中国余个大中型高回炉废料流调节阀门具体操纵工作经验及其全新发展趋向和技术性,最先详细介绍由液压机比例阀推动的料流调节阀门控制措施、对策及工作经验,随后详细介绍一种由液压机伺服阀推动的新式料流调节阀门系统软件,该体系具备动态性反应性能好、精度高、可靠性好等特性,已在我国某大中型炼铁高炉上取得成功运用,初步解决了炼铁高炉操纵中的这一难点。
1 根据比例阀的料流调节阀门自动控制系统
现阶段中国大、中小型炼铁高炉大多数选用PW企业配套设施给予的料流调节阀门及推动设备,该料流调节阀门由液压机比例阀调整推动,选用开关量的快速/低速档和终止数据信号对料流调节阀门开展有级速率操纵。恰好是PW企业这类不科学的配备,促使在现实项目使用中完成对料流调节阀门的靠谱操纵变成了一大难点。为了更好地彻底解决这一难点,我们在工程项目实际 中通过反复推敲和试验,汇总出了一种前馈控制加响应式的调节方法,大部分解决了由比例阀推动的料流调节阀门的调节和稳定性难点。
1.1 料流调节阀门健身运动全过程剖析
料流调节阀门操纵的基本要求是在确保其高速运转的情形下保证其部位操纵的准确度和稳定性,为表明料流调节阀门的操纵机理和方式 ,大家必须先对料流调节阀门的活动及终止全过程开展剖析。
图1图示为PW企业供应的炼铁高炉转窑料流调节阀门的速率动态性回应曲线图。
图1 PW料流调节阀门速率特点曲线图
从图1得知,在理想化状况下,要在快速时精确终止料流调节阀门,必须采用下列流程:
(1)在一个预订降速视角δj传出料流调节阀门由快速变换为低速档命令,由图1可以看得出,命令传出约0.3s后,料流调节阀门健身运动速率由15(°)/s降低到5(°)/s,这期内闸阀健身运动的开启度(闸阀降速惯性力角δhtj)大概为(15-5)/2×0.3=1.5°。
(2)通过一段时间的速率稳定型(回应曲线图上约为0.1s),闸阀速率比较稳定在5(°)/s,该一段时间料流调节阀门运作视角(闸阀机械设备惯性力泊车角δltj)大概为0.5°。
(3)速率平稳后,在间距泊车视角为δt时得出终止命令(速率给出值变成0(°)/s),闸阀大概通过约0.2s后终止,该一段时间料流调节阀门运作视角约为(5/2)×0.2=0.5°。
由此可见,要保证料流调节阀门的精确泊车,明确适宜的降速视角δj和泊车视角δt十分关键。
1.2 反馈作用
所说对料流调节阀门终止全过程的反馈作用便是在其终止操纵流程中加入一个适合的降速视角δj和终止视角δt,根据对这两个方面的操纵做到对料流调节阀门开启度精确操纵的目地。
因为每一个高回炉废料流调节阀门系统软件和液压装置的特点、炼铁高炉自动控制系统及通信方式各有不同,因而其料流调节阀门的降速视角δj和终止视角δt也各有不同。在具体工程技术中,可以依据生产厂家带来的料流调节阀门特点曲线图、炼铁高炉自动控制系统扫描仪速率及其视角监测系统的通讯速率等费用预算出一个值,随后在现场调节中根据现场实验对视角进行校准。
δj通常可由式(1)求出:
(1)
式中,δhtf为料流调节阀门额外降速角,考虑到各种各样延迟要素明确,δhtf≈(2TS Tti)V1,在其中,TS为控制板扫描时间,ms,Tti为伺服电机插口延迟时长,ms,V1为闸阀低速档健身运动原始速率,(°)/s;δhsw为降速平稳角,工程项目中需依据施工现场实际情况调节而定,通常调整为3°上下。最好降速角必须在以上测算视角的基本上依据具体调节明确。
δt通常可由式(2)求出:
(2)
式中,δm为此次设置终止角;δltf为料流调节阀门额外泊车角,考虑到各种各样延迟要素明确。具体调节中,考虑到多种综合性要素后,一般取δltj δltf在3°上下。
选用反馈作用方法后,料流调节阀门在机械设备及液压传动系统运行正常的、运行状态平稳的情形下基本上可以确保0.1°上下的精度。但炼铁高炉建成投产后,伴随着時间的变化,闸阀的机械设备及液压传动系统特点将产生一定的转变,这类转变将使操纵造成对应的偏差。
1.3 响应式按段线性插值法操纵[1]
为处理由机械设备特点更改而危害精度的问题,我们在反馈作用的基本上又提高了一种被称作“自适应控制的按段线性插值法”的控制系统。该操纵核心理念包括了2种操纵方法:最先是把选用了反馈作用方法的料流调节阀门系统软件看作是一个黑匣子,根据黑匣子键入/导出相互关系创建相应的调节实体模型;随后在操纵实体模型的基本上选用自适应控制对因为机械设备特点更改等原因造成的操纵偏差开展动态性更正。
1.3.1 按段插值法
在项目现实中大家常常会碰到这种一种状况:针对某一操纵目标,其各种各样性能指标中间具有某类函数公式y=f(x)关联,大家尽管了解其在一定区域内毫无疑问有解,但却难以或找不着其明确的函数关系,只有根据现场实验获得xi与yi的对应关系目录函数公式。
针对以上问题可使用各种方式 求出相匹配函数关系的解,在其中比较简单适用的方式 便是“按段插值法”。分段插值法便是用某类简易、已经知道的函数公式p(x),在一定区域内类似地表述某一不明的表函数公式f(x),根据对已经知道类似函数公式p(x)的求得,就能类似地求出不明函数公式f(x)的解。可将取代函数公式p(x)看作如下所示的一阶线性方程
(3)
用线性函数(3)取代函数公式f(x)时,只需了解表函数公式f(x)中的任何二点(xn,yn),(xn 1,yn 1)就可以用下列插值法公式,类似地求出(xn,yn),(xn 1,yn 1)中间的所有点值。
(4)
不难看出,表函数公式f(x)的对应关系点(xn,yn)越多,由式(4)所求取的近似值y的精密度也就越高。
1.3.2 操纵的完成
创建料流调节阀门操纵实体模型便是要找到料流调节阀门设置开启度αs与具体开启度αa相互关系。因此最先要在料流调节阀门的合理操纵视角内(通常为0~60°)测到一组设置开启度αs与具体开启度αa中间的目录函数公式,随后将该目录函数拟合成函数公式αs=f(αa),进而获得料流调节阀门操纵实体模型。
根据料流调节阀门必须的具体开启度αa在实体模型目录函数公式中寻找αs,要是没有与具体开启度相一致的点时,可先找到与αa邻近的二点αa与αa,随后定开启度αs,并且以其做为开启度额定值对料流调节阀门开展操纵。
为了更好地调整操纵偏差,管理程序纪录料流调节阀门此次的设置开启度αs及其具体开启度αa,并获得(αs,αa)的关系数据。较为αs与αa,假如其误差超过设置的操纵偏差(例如0.2°)且允许改动操纵实体模型数据信息时,管理程序将用αa取代原实体模型目录函数公式中的相应值,进而进行料流调节阀门开启度精密度操纵的“自适应控制”全过程。
当场具体运用说明:在反馈作用的基本上选用自适应控制方法后,料流调节阀门的调节通常都能获得满意的结论,精度一般在0.1°上下,大部分确保了料流调节阀门的长期性稳定工作。
2 根据比例阀的料流调节阀门自动控制系统具有的缺点
(1)自动控制系统的可靠性差
“自适应控制的按段线性插值法”虽实际效果不错并在一般来说能靠谱稳定工作,但当系统软件不稳定、转变并没有规律性时,例如:由液压机系统异常导致体系工作压力没有规律性转变时将使其无法正常的工作中。
(2)无法达到动态性控制的必须
有研究证实[2],在炼铁高炉面料全过程中,相匹配于稳定的开夹角α,面料的料总流量Q并不是稳定的。Q打料批品质P、料的粒度分布D、比例ρ、料罐里的料量W等相互关系可类似用式(5)来叙述:
(5)
式中,现阶段面料的P,D,ρ一定,布料全过程中仅有W转变,面料全过程中需要确保稳定的Q就需要更改α。Q转变曲线图大概如下图2所显示[2]。
图2 料罐里剩下料量与料总流量的关联
要确保Q不会改变,就需依照图2曲线图变化趋势调整α,研究表明,其调节视角一般在±2°上下。传统式比例阀动态性反应特点差,即使在5(°)/s的低速档状况下,要开展±2°的信息调整也十分困难。
(3)对自动控制系统规定非常高
料流调节阀门有高、低2个运作速率,快速时,其运作速率不小于15(°)/s,低速档时为5(°)/s。如果我们假定自动控制系统I/O转接板升级速率非常快,与此同时忽视伺服电机数据信息借助数据总线传输数据的延迟时间等要素,当精度要辨别出不得超过±0.2°的视角时,其扫描仪周期时间应是:
快速时 TS≤(0.2/15)×1000=13(ms)
低速档时 TS≤(0.2/5)×1000=40(ms)
不难看出,为确保自动控制系统能辨别出±0.2° 的精度,至少规定系统软件CPU扫描仪周期时间不得超过40ms,假如充分考虑别的要素,则周期时间通常应不超20ms。这给炼铁高炉自动控制系统明确提出了一定的配备规定。当选用不一样的自动控制系统时,因为系统软件特性不一样,对料流调节阀门的调节实际效果便会有一定危害。
为了更好地摆脱以上缺陷,中冶赛迪工程设计有限责任公司开发设计出了根据液压机伺服阀操纵的料流调节阀门自动控制系统。
3 根据伺服阀的料流调节阀门自动控制系统
3.1 伺服阀特点
液压机伺服阀动态性响应时间快、精度高,以前被广泛运用于热连轧的压下去操纵等规定高精密、快速响应的场所中。图3得出了伺服阀和比例阀的回应曲线图。
图3 伺服阀和比例阀回应曲线图
根据剖析可获得如下所示结果:
(1)比例阀对阶跃数据信号的回应时间延迟约为20ms,伺服阀约为0.5ms,因此伺服阀对输进信息的敏感度约为比例阀的40倍;
(2)比例阀对阶跃数据信号的回应从0~100%用时大概为80ms,而伺服阀用时大约为9ms,因此伺服阀调整速率约为比例阀的9倍;
(3)伺服阀动态性响应时间约为比例阀的7倍。
由以上结果获知,伺服阀在过流保护、动态性回应和迅速调整层面较比例阀更具备优点。
3.2 硬件配置构成
大家选用炼铁高炉主控芯片PLC对料流调节阀门系统软件实现操纵,其控制系统框图如下图4所显示,图上1为PLC控制器本身,规定PLC的CPU选用带浮点运算模块的32bCPU,其正常的扫描仪周期时间不得超过20ms,进而保证快速精确地对伺服阀开展操纵;2为控制板电源插头,包含外界键入电源插头及其控制板对外开放供闸阀放大仪板和伺服电机等外围设备供电系统的电源插头;3为PLC输入输出的速率程序控制及伺服阀阀心偏移意见反馈的plc数据信号插口(此plc插口选用快速控制模块);4为料流调节阀门阀位检验伺服电机7和8与PLC中间通讯的快速网线接口;6为由液压机伺服阀推动的料流调节阀门,其可依据主控芯片系统软件导出的4~20mA操纵数据信号对阀体开展速率操纵,与此同时可按照必须,将阀心偏移数据信号反应到主控芯片系统软件。
图4 伺服阀自动控制系统组成框架图
由图4能够看见,该自动控制系统具备迅速、高精密操纵需要的快速控制板和快速数据信号插口,可对多种数据信号和管理程序开展快速解决。系统软件对外开放插口选用了互联网方法,可以便捷、迅速地将各种各样数据信号根据互联网送至自动控制系统。
3.3 管理软件
图4中的5为料流调节阀门位控制器,该控制模块为料流调节阀门操纵的关键控制器,其优点是能在基本上不造成超调的状况下对料流调节阀门开展迅速、精准的市场定位和部位追随操纵。该控制器将料流调节阀门开启度操纵全过程可分为两个阶段:第1环节为推动料流调节阀门快速打开环节,在该阶段中,控制模块将依据料流调节阀门的具体开启度和设置开启度相互关系,造成一个快速打开数据信号使料流调节阀门迅速打开,当料流调节阀门距目标低于一定标值后对料流调节阀门的把控则进到第2环节;在第2阶段中,在控制模块优化算法的操纵下,闸阀速率随总体目标的靠近而减少,当开启度低于设置偏差后,料流调节阀门进到对额定值的追随情况。该控制器具备精度高,闸阀响应时间快且不会受到闸阀机械设备性能和液压传动系统特点转变危害等特性,可以确保系统长期性、靠谱地工作中。
3.4 操纵实际效果
图5是在中国某大中型炼铁高炉上采取的伺服阀自动控制系统的料流阀姿势趋势图。由图5可以看得出:
(1)料流调节阀门设置开启度视角为46.5°,由伺服阀推动的料流调节阀门由姿势命令传出到闸阀调到46.305°(不得超过加工工艺规定0.2°的精度)所花费的时长约为2.2s。而传统化的由比例阀推动的料流调节阀门通常必须4s以上。不难看出,由伺服阀推动的料流调节阀门调整速率是比例阀推动的料流调节阀门调整速率的1.8倍。
(2)由速度设置曲线图能够看见,在料流调节阀门开的历程中,逐渐速率设置为最高值,闸阀为满速开,当闸阀开到一定视角(由控制模块优化算法测算给出)后,速率设置在控制器的操纵下迅速降低到一个较小的值,进而使料流调节阀门迅速降速,随后慢速度追随设置速率的姿势情况,从而确保了闸阀姿势全过程的高频率性、精确性和稳定性。
图5 由液压机伺服阀推动的料流调节阀门操纵实际效果
4 结果
由里面的阐述大家得出结论:该自动控制系统无论在健身运动速率、操纵敏感度、精度和安全性等领域均比根据比例阀的料流自动控制系统有很大优点,用以操纵高回炉废料流调节阀门彻底可以达到加工工艺迅速、精准的调节规定。
由液压机伺服阀推动的料流调节阀门以及自动控制系统已于2009年在我国某大中型炼铁高炉上取得了运用,其高频率性、精准度和可靠性等领域均得到了不错实际效果。大家将再次对伺服阀自动控制系统开展进一步的探讨和实践活动,以完成炼铁高炉恒总流量面料的规定。
论文参考文献:
[1]雷仲贤.用“带自适应控制的按段线性插值法”完成料流调节阀门的准确操纵[J].钢材技术性,2002(3):37-40.
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