濮阳市龙宇化工厂责任有限公司(通称濮阳市龙化)年产量20万t工业甲醇设备是中国首套房煤粉充压汽化设备航空航天第一炉的起源地,是在引入、吸收消化海外壳牌公司的Shell煤粉充压技术性和GE公司的德士古水煤浆充压汽化技术性基本上的再自主创新。该技术性在备煤、输煤、点燃调整系统软件、生物质气化炉辐射源段均使用专业的煤粉气旋床汽化技术性;炉渣水系统软件、清洗、净化处理则选用汽体激冷步骤技术性。
1 系统软件简述与更新改造环境
由磨煤系统软件生产制造的达标煤粉经充压与空分生产制造的O2与蒸气由煤粉天然气烧嘴喷到生物质气化炉,在3.5MPa(G)工作压力,1400~1700℃高溫下充足混和,开展一部分氧化还原反应,形成以H2、CO、CO2为主要成分的合成气,这种化学物质离去反映室往下进到激冷室,经激冷环后流过降低管进到激冷室沙浴,合成气根据和激凉水的直接接触开展清洗、制冷和饱和状态,而激凉水的具体源头是合成洗涤塔底端排出的激凉水经P1303水下混凝土至生物质气化炉的激冷室,气化炉激凉水流量调节阀(13FV-0008)组装于激冷离心水泵P1303A/B泵出入口,管道规格为DV200,PN11.0,根据轴力变径连接头(DN200-DN80)缩径为DN80,该调节阀门原设计方案总流量0~200t/h,日用量0~170t/h,因为管路大幅缩径,导致这里流动速度达到每秒钟100米左右,再加上物质含有粉煤颗粒物,对调节阀门的磨蚀尤其比较严重,尽管原设计方案型号选择为进口的阀,阀心构造为偏心球阀,但应用历史时间周期时间不超过2个月,便会导致控制阀阀心高压闸阀被损坏,导致设备因油路板泄露而强迫泊车,使产品成本导致很大的消耗。因进口的阀零配件生产加工周期时间太长,后改成国内调节阀门轴力旋转阀,在制作时阀心高压闸阀作喷涂碳化钨硬底化独特解决,但运用周期时间仍然并没有提升,期内还导致2次因油路板泄露而强迫泊车安全事故,给企业产生重要财产损失,比较严重阻碍着航空航天炉的长周期稳定运作。因此,众多专业技术人员在查询很多技术文档,资询诸多生产商的基本上,胆大选用V型构造调节阀门,并根据规定设计方案,挑选材料并且做好独特解决,这一举措改善获得了较好的实际效果。
2 设计方案改造方案
此次方案设计,关键是在阀心高压闸阀及过流道上做为关键技术性突破点,在确保长周期应用层面,融合岳阳东方自控阀门厂进行了很多修改和技术论证,最后明确采用V型转动调节阀门,该调节阀是针对气、固(颗粒物及粉末状)两相物质的液体断开及调整而开发设计的,尤其适合煤化设备。它解决了过去世界各国同行业的密闭特性低、易冲洗、设备故障率高(特别是在易卡死)的缺陷。
闸阀关键部件选用“组合型嵌入钴合金密封性高压闸阀”,确保了较好的密闭特性(调节阀门密封性级别可达V级),阀心选用亚音速喷涂碳化钨铝合金(表层强度达HRC65-70),油路板过流道也嵌入钴合金套,确保阀腔在高流动速度、高气温的气固两相流两相物质冲洗下不容易冲洗毁坏,保证闸阀长期确保其工艺特性。闸阀结
构为移动式;阀座与阀心安装为带锥销的一体构造,保证姿势时无空隙;联轴器选用金属材料高纯石墨铝合金,耐热髙压差、自润滑特性好;高压闸阀设计方案有扭簧全自动赔偿损坏作用。执行器选用压铸铝合金发动机缸体,其缸内腔与双活塞杆铝铸蜗杆开展硬质氧化。该电动执行器组装对称性,手疾眼快,体型小、扭距大、使用期限长,配备气手动式双用降速组织,使用方便灵便,可考虑不一样规格闸阀规定。定位仪选用日赵本山武AVP-300型,操纵数据信号为4-20MA。
关键性能参数:特殊V型调节阀门,公称直径管径:80mm;磅级:11MPa;适用环境温度:260~300℃;总流量特点:等百分数;法兰标准:HG20615。
3 结语
该阀自2011年2月应用迄今,已持续应用10个月,期内机器设备持续运转时长已达到210来天,并没有发生过去因闸阀漏气、外露而产生的泊车安全事故,对生产制造设备的平稳运作和费用的节能减排极其重要。此阀的制定及运用对粉煤化工黄水闸阀的型号选择具备非常好的参考实际意义。
1 系统软件简述与更新改造环境
由磨煤系统软件生产制造的达标煤粉经充压与空分生产制造的O2与蒸气由煤粉天然气烧嘴喷到生物质气化炉,在3.5MPa(G)工作压力,1400~1700℃高溫下充足混和,开展一部分氧化还原反应,形成以H2、CO、CO2为主要成分的合成气,这种化学物质离去反映室往下进到激冷室,经激冷环后流过降低管进到激冷室沙浴,合成气根据和激凉水的直接接触开展清洗、制冷和饱和状态,而激凉水的具体源头是合成洗涤塔底端排出的激凉水经P1303水下混凝土至生物质气化炉的激冷室,气化炉激凉水流量调节阀(13FV-0008)组装于激冷离心水泵P1303A/B泵出入口,管道规格为DV200,PN11.0,根据轴力变径连接头(DN200-DN80)缩径为DN80,该调节阀门原设计方案总流量0~200t/h,日用量0~170t/h,因为管路大幅缩径,导致这里流动速度达到每秒钟100米左右,再加上物质含有粉煤颗粒物,对调节阀门的磨蚀尤其比较严重,尽管原设计方案型号选择为进口的阀,阀心构造为偏心球阀,但应用历史时间周期时间不超过2个月,便会导致控制阀阀心高压闸阀被损坏,导致设备因油路板泄露而强迫泊车,使产品成本导致很大的消耗。因进口的阀零配件生产加工周期时间太长,后改成国内调节阀门轴力旋转阀,在制作时阀心高压闸阀作喷涂碳化钨硬底化独特解决,但运用周期时间仍然并没有提升,期内还导致2次因油路板泄露而强迫泊车安全事故,给企业产生重要财产损失,比较严重阻碍着航空航天炉的长周期稳定运作。因此,众多专业技术人员在查询很多技术文档,资询诸多生产商的基本上,胆大选用V型构造调节阀门,并根据规定设计方案,挑选材料并且做好独特解决,这一举措改善获得了较好的实际效果。
2 设计方案改造方案
此次方案设计,关键是在阀心高压闸阀及过流道上做为关键技术性突破点,在确保长周期应用层面,融合岳阳东方自控阀门厂进行了很多修改和技术论证,最后明确采用V型转动调节阀门,该调节阀是针对气、固(颗粒物及粉末状)两相物质的液体断开及调整而开发设计的,尤其适合煤化设备。它解决了过去世界各国同行业的密闭特性低、易冲洗、设备故障率高(特别是在易卡死)的缺陷。
闸阀关键部件选用“组合型嵌入钴合金密封性高压闸阀”,确保了较好的密闭特性(调节阀门密封性级别可达V级),阀心选用亚音速喷涂碳化钨铝合金(表层强度达HRC65-70),油路板过流道也嵌入钴合金套,确保阀腔在高流动速度、高气温的气固两相流两相物质冲洗下不容易冲洗毁坏,保证闸阀长期确保其工艺特性。闸阀结
构为移动式;阀座与阀心安装为带锥销的一体构造,保证姿势时无空隙;联轴器选用金属材料高纯石墨铝合金,耐热髙压差、自润滑特性好;高压闸阀设计方案有扭簧全自动赔偿损坏作用。执行器选用压铸铝合金发动机缸体,其缸内腔与双活塞杆铝铸蜗杆开展硬质氧化。该电动执行器组装对称性,手疾眼快,体型小、扭距大、使用期限长,配备气手动式双用降速组织,使用方便灵便,可考虑不一样规格闸阀规定。定位仪选用日赵本山武AVP-300型,操纵数据信号为4-20MA。
关键性能参数:特殊V型调节阀门,公称直径管径:80mm;磅级:11MPa;适用环境温度:260~300℃;总流量特点:等百分数;法兰标准:HG20615。
3 结语
该阀自2011年2月应用迄今,已持续应用10个月,期内机器设备持续运转时长已达到210来天,并没有发生过去因闸阀漏气、外露而产生的泊车安全事故,对生产制造设备的平稳运作和费用的节能减排极其重要。此阀的制定及运用对粉煤化工黄水闸阀的型号选择具备非常好的参考实际意义。
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