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   0 引言    

神华国能哈密煤电有限公司大南湖电厂1号机组汽轮机引进北京北重汽轮机有限公司ALSTOM技术生产的公司NCK310-17.75/540/540型亚临界,中间一次再热,三缸,双排汽,单轴,直接空冷抽汽冷凝汽轮机,DEH该系统采用上海新华控制工程公司DEH-V机组于2011年9月底投产发电型数字电液调节系统。自2012年1月初以来,机组2号轴承X、Y振动峰值越来越大,最高为223μm,此外,振动异常的频率也越来越高,严重威胁汽轮发电机组的安全运行和当地居民的可靠供暖。

国电发2000589号《防止电力生产重大事故25项关键要求》明确规定,当轴承振动发生变化时,防止汽轮机大轴弯曲和轴瓦烧损±0.015mm或相对轴振动变化±0.05mm,当轴承振动突然增加0时,应尽量消除原因.05mm,应立即关闭。针对这个问题,技术人员仔细分析发现1号高压调门(GV1)由于机组运行中没有检查和处理条件,因此机组轴振异常油档积碳是导致机组轴振异常的主要因素。因此,通过单阀模式下汽轮机进气模式的实际调整试验,从热控专业的角度DEH控制系统中对GV1.临时调整阀门控制模式,大大降低了2号轴承X、Y振动波动频率为2X、2Y最大振动振幅控制在110μm以下是振动间歇性频繁波动的有效抑制,确保机组在计划停机维护前安全稳定运行,效果良好。

1 振动特征及原因分析

1.1 振动特征

根据汽轮机制造商的要求,汽轮机必须在半年内保持阀的形式运行,并采用全周进气节流调节,以提高叶片的机械可靠性。该配备了两个高压主阀(TV)、4个高压调门(GV)、两个中压主汽门(RSV)、2个中压调门(IV)、1个旋转隔板(CV),由于工业抽汽尚未投入使用,机组正常运行TV、RSV、IV、CV全开,4个高压调门(GV1、GV2、GV3、GV4)调整机组负荷同步动作。2号轴承间歇性振动问题在机组投入运行后不久开始发生。随着运行时间的延长,2X、2Y轴振波动频率越来越频繁,振动范围越来越大,轴承温度在振动过程中也相应升高,具体情况如图1所示。

图1

随机调用时间长度为8.5h从趋势图可以看出,在机组实际功率基本稳定的情况下,2X、2Y振动波动15次,最短间隔6次min,最大波动振幅超过194μm,间隔时间很短,只有4.5h左右。2X、2Y轴振变化的趋势几乎完全相似,图中GV1阀门开度也频繁摆动,变化趋势正好与之对应并且变化方向相反,即当GV当开度增加时,2X、2Y减少振动,当GV1开度减小时,2X、2Y振动变大。

1.2原因分析

当汽轮机以单阀的形式运行时,四个高压调门接收相同的阀位指令,同时移动和开度应基本相同。从图1中也可以看出GV2开度、GV4.开度变化趋势一致,GV3开度基本与之重合,GV1当阀位指令基本保持不变时,阀门突然下关开度降低。当开度关闭到一定程度时,GV再次被指示拉回。

GV阀门伺服控制系统的原理如图2所示。

DEH-阀门指令;OFFSET-偏置;AST-遮盖指令;

S-伺服阀上电压值;P-阀位反馈

图2 伺服控制系统原理图

伺服系统的工作原理:DEH输出信号到VCC卡,转换为阀位指令,功率放大器输出S控制伺服阀油动机。油动机位移LVDT变送器转换为位置反馈电压信号P与阀位指令相比,当两者相等时,油动机稳定在一定位置。

调取GV伺服控制参数的趋势如图3所示。

图3 GV伺服控制参数趋势图

从图3可以看出GV伺服控制系统特性差,阀门缓慢率大。2012年1月30日7:02:04至7:02:44,GV1指令在29.7%~30.2%范围内基本保持不变,GV1阀位突然开始下滑,29.8%关小至23.4%,期间2X轴振由107μm增大至116μm,2Y轴振由108μm增大至128μm。由于GV当指令不变时,实际阀位关闭较小,伺服阀上的电压S值随之由0.06V增大至0.28V,在较大S伺服阀滑阀在值的作用下移动GV开度慢慢拉回,7:02:44至7:08:31,GV1阀位由23.4%逐渐开大到29%.伺服阀上电压9%S值由0.28V减小至0.10V,在2期间,阀门伺服控制系统再次达到新的平衡状态X轴振由116μm降低至106μm,2Y轴振由128μm降低至109μm。

基于以上分析,认为2号轴承振动频繁间歇性波动的主要原因是GV伺服控制系统特性差,阀门缓慢率大。GV1阀门周期性的开度下溜和拉回,使单阀方式下4个高压调门进汽流量不均,在汽轮机调节级处会产生较大的配汽不平衡汽流力,从而引发调节级附近的2号轴承振动出现间歇性频繁波动。而每隔4个多小时的较大幅度振动(振幅超过194μm),认为2号轴承处的油垢与转子接触挤压可能会导致局部高温碳化,产生的积碳会使油档间隙变小,直到与转子接触产生摩擦振动,但在机组正常运行中不具备检查和清理油档积碳的条件。

2 阀门调整试验过程

针对GV分析认为伺服系统缓慢率高的根本原因是EH抗燃油质量恶化(实际试验为9级,不符合6级标准要求GV伺服阀内部异常特性恶化。虽然伺服阀的设计可以在线检查和更换,但必须更换GV1只有在高压进油完全关闭和切断后才能进行,但在实践中GV1.在强制下关过程中,2号轴承的振动迅速增加。如果全部关闭,振动将继续增加到危险值,必须停止机组运行。因此,当时没有在线检查和更换的条件。所以我决定一方面增加EH加强油滤油和再生EH尽快恢复和改进油质检测监督EH另一方面,油质等级开始调整阀门控制模式,以找到合适的目标GV1伺服系统异常情况下的特殊控制模式GV抑制了油档积碳对2号轴承振动的开度变化和影响。

机组四个高压调门和转子位置示意图分别如图4和图5所示。

图4

图5 轴承位置转子示意图

调整试验时,在单阀方式下将GV1指令切割为手动控制,手动控制其开度指令,手动逐渐开放或关闭1%GV1,观察GV1开度对2号轴承振动和轴承温度的影响规律。同时,要求操作人员密切监测轴系统振动、轴瓦温度等主要参数的变化,调整试验过程中的异常情况,按规定及时关闭事故。试验过程如图6所示。

图6

根据制造商提供的运行经验和阀门流量特性曲线,4个高调门开度在45%时基本可以满载运行,45%至100%开度变化时对蒸汽流量影响不大。因此,强制性GV指令,人工控制GV1开度以1%的幅度逐渐扩大GV1当发现阀门(指令变化范围为28%~45%)时GV1开大时,2X、2Y振动显著降低,但轴承温度逐渐升高;强制性GV指令,人工控制GV1开度以1%的幅度逐渐关闭GV1当发现阀门(指令变化范围为45%~28%)时GV1关小时,2X、2Y如果振动显著增加,但轴承温度逐渐下降。GV1开度相对较大,对2号轴承振动范围的抑制作用明显。GV1.指令为45%,其他3个阀门指令为25%X最小振动降至76μm,2Y最小振动降至59μm,但是轴承温度却升高至76.8℃,而且有持续上升的趋势。试验也试图正确GV4通过增加调整试验GV4开度也向上托起转子的力,但现在发现了GV在手动开大的过程中,2X轴振、2Y考虑到轴振显著增加和图中的峰值,GV伺服系统特性好,不再调整。

经过反复的调整试验,认为正常带供热负荷运行中GV1.在35%的指令中,固定指令应尽可能保持在相对固定的开度,以避免伺服系统因负载频繁变化而导致的延迟GV1实际阀位同时频繁波动GV1与其他三个高调门相比,保持相对较高的开度,给转子一个向上支撑的附加力,减少2号轴承载荷,增加最小油膜厚度,使振动相对控制在较低范围内,轴承温度不会升高太大。当机组高负荷运行时GV自动放开指令,让GV1根据阀门的流量特性,与其他几个调门同步开启负荷调节,GV当阀门开度较高时,下滑和拉回的小开度波动对进气流量影响不大,因此对2号轴承振动的影响也相对较弱。

3 调整方案及操作注意事项

3.1 阀门控制方式的调整方案

在对机组进气方式进行上述调整试验后,决定在机组具备维修条件GV1伺服系统、汽机轴承、油档检查处理前DEH临时采取以下措施:

(1)将GV1阀门指令设置在35%到100%之间。(即单阀方式下高调门指令低于35%时,GV1保持35%指令,当高调门指令在35%以上时,GV1.同时随机调整其他三个调门的负载)。

(2)当汽机超速103%或机组跳闸时,在安全油母管排油的同时GV阀门指令清零。

3.调整阀控方法后操作注意事项2

由于机组为中压缸启动,机组启动挂闸后,主汽门和中主门自动全开,对GV上述调整后,提示操作人员注意以下情况:

(1)机组运行中发生故障跳闸时,虽然安全油管失压GV阀门实际关闭,但一旦重新挂闸,跳闸信号复位,GV1将收到35%的指令重新启动,因此操作人员应在跳闸后联系热控人员GV1.指令解除上述限制后,重新挂闸,避免机组超速。

(2)机组计划停机时,操作人员可提前通知热控人员将GV1.解除限制,恢复上述临时措施,按规定正常停机。停机后,维修人员应彻底检查汽轮机调速系统和轴承油档。

4 调整阀门控制模式后的效果

2012年1月31日晚对GV采取上述临时调整措施后,2号轴承振动如图7所示。

图7 GV1调整控制模式后的振动趋势图

从这个时间长度到48h在2月1日22:00至2月3日22:00期间,机组负荷为160~292MW范围变化,GV1.开度范围在32%~83%之间,其余三个调门开度在18%~83%之间随负荷变化调整。2号轴承振动间歇性波动大大降低,振动值得到有效抑制。X轴振正常在90μm最大值控制在105左右μm以下,2Y轴振正常在80μm最大值控制在107左右μm下面,2号轴承的温度也在正常范围内变化。GV1.阀门控制模式有效抑制了2号轴振动的频繁间歇性波动,取得了良好的效果。

5 结语

针对机组2号轴承振动频繁间歇性波动增大的问题,在机组不具备维修条件的情况下DEH控制系统采取临时措施,调整汽轮机进气阀气阀的控制模式,有效抑制轴振波动的频率和幅度,使机组安全稳定地度过冬季采暖的特殊时期,确保机组在计划停机维护前的安全运行,是从热控专业角度抑制汽轮机轴承振动的成功尝试。后来,在机组计划的停机维护中,安排GV更换伺服阀阀体,汽轮机专业技术人员彻底检查汽轮机2号轴承和油档积碳,清理积碳,改进油档气密封,从根本上解决问题GV1.油档积碳导致2号轴承频繁间歇振动。

EH油质与伺服阀相同DEH控制系统的稳定运行密切相关。今后还需要做好EH一方面,在维护过程中,定期检查、清洗或更换伺服阀和滤网,并按规定进行阀门静态试验缓慢试验;另一方面,在运行过程中应严格执行《DL/T加强571-2007电厂磷酸酯耐燃油运行维护指南的要求EH耐燃油滤油再生,做好工作EH定期检测和监督油油质量,努力改进EH长期保持油等级和质量稳定。

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