您的位置: 首页 > 新闻动态 > 行业动态

打印本文             

液位测量标示已非常高,控制器导出也非常大,可是调节阀门还开不上,只能打机械臂轮操纵。查验阀门定位器(拆去膜头软管,封住),揿动喷头挡片组织,定位仪无导出转变,查验节流阀孔是顺畅的,拆卸放大仪发觉放大仪脉冲阻尼器破了。拆换脉冲阻尼器,调节阀门重资金投入自动控制系统。阀门定位器放大仪脉冲阻尼器破,背压式室无背压,放大仪无导出,故调节阀门无法控制。

二、阀门定位器意见反馈滑轨锈死

液位仪起伏强大,查验发觉阀门定位器意见反馈组织滑轨已全锈死不可以旋转,只能用主轴操纵。想方设法打出滑轨,打锈并给油再装回,调节阀门复回正常的。阀门定位器意见反馈组织,随阀的开启度尺寸转变而增加定位仪相对应的反应量。滑轨锈死,意见反馈相互作用力不可以随阀的开启度尺寸而改变,而不可以使阀的开启度停在控制器输出信号相对应部位上,导致液位仪起伏万分。

三、压力调节阀不可以姿势

一次加工工艺减负载,天燃气量减不下来,是天然气压力调节阀不可以姿势而致。查验中察觉到阀体的输出信号正常的,估计是阀心才结碳卡住,后增加气动式数据信号,加上主轴相互作用力才关掉此阀。待泊车拆卸闸阀查验,果然,因该阀平常负载平稳电源开关很少,天燃气中常带的炭黑在阀座和导向套中间的较小空隙中结碳卡住。故之后每一年大检修时,均将此阀拆卸清理,以防相近安全事故。

四、阀心断无法控制

脱硫塔液位控制不了,纪录曲线图起伏降低,查验智能变送器、控制器均无问题。代练轮操纵时发觉主轴压下去或提到时均不像平常那样厚重,轻飘飘的,分辨是阀心破裂,迫不得已泊车拆卸调节阀门解决,是阀心和阀座相接处断掉。只能更换阀芯,并把阀心阀座相接处喷焊一圈提升抗压强度,以防相近安全事故。

五、加盘根多调节阀门无法打开

大检修后开车时,液氯多效蒸发槽液位仪高,监督检查发觉调节阀门未开启,赶忙代练轮操纵使液位仪正常的,仪表工发觉是调节阀门在维修时,怕漏液氯,盘根加的太多,压着过紧,磨擦大。适度松点盘根压疬让其姿势灵便,重投自动化控制。

六、流量监控起伏

空压机防颤振流量监控安全泄压阀,在开车过程中反复电源开关,导致流量不稳定。查验控制器、调节阀门均无问题,仅仅调节阀门开启度一直不大。当空气流量升高以后,控制器导出达1MPa/cm2的数据信号到调节阀门(气关阀),类似积分兑换饱和状态状况。当定位仪收到一个开启阀的信息后,定位仪要通过一段过流保护才起操纵功效,这一段过流保护使控制器导出缩小,待调节阀门姿势时又过头了, 这种不断全过程,加上调节阀门中低端操纵线形差,那样阀必定经常电源开关,则使流量监控不稳定。解决方案仅有提议加工工艺增加制冷压缩机转速比,扩大放空自己量,使调节阀门松掉中低端操纵。

七、脱硫塔液位仪低警报

查验调节阀门已经是关完,只能相互配合加工工艺倒至B阀运作。拆卸阀查验是阀心冲洗毁坏比较严重,拆换新阀心装校好预留。阀心磨蚀,不了操纵功效,若不妥善处理,液位仪低过互锁液位仪将造成泊车。

八、调节阀门阀座弯无法打开

维修之后,开车时脱硫塔液位控制阀无法打开,查验发觉阀座在维修时压弯了,只能拆卸取出阀座调直再装校好,资金投入运作。维修调节阀门一定要当心,尤其这类非直发夹板联接式构造的阀,膜头偏重,上边两圈螺扣还需旋转膜头,一不小心便会弄弯阀座。此外,调节阀门维修完装校好以后,应不断电源开关几回,相信其姿势十分灵便方可罢手。

九、调节阀门不可以姿势

维修后开车过程中,发觉脱硫塔液位控制阀不可以姿势,迫不得已泊车开启调节阀门查验,是导向套和阀座间被掉进的铁销卡死了。该阀在维修中以前将下法兰盘压疬用数控车床削掉旧导向套,换掉新导向套,拼装阀时清理不仔细,导向套下面也有掉入的铁销,在校检阀时,铁销在下面对阀的姿势无妨碍,并没有发现的问题。驾车送进物质后,物质从均衡孔冲入导向套,又由导向套排出均衡孔,铁销就在导向套中往返托动,被卡住在阀座和导向套中间,阀就无法姿势了。

十、调节阀门无法打开

开车过程中,二氧化碳调压阀无法打开,工作压力逼高,安全泄压阀被开启了。查验缘故时发觉机械臂轮操纵的锁扣未拔出,调节阀门处在机械设备手动式关死部位,自然无法打开。将控制器输出信号调到零,拔出锁扣以后,调节阀门资金投入运作。

十一、发觉调节阀门有磨擦

天燃气压力调节阀,维修后发觉磨擦不太好,导致工作压力起伏。磨擦原因是维修安装时,旋盖法兰盘以后磨擦状况清除。

一般调节阀门阀座和导向性套房空隙不大,在拼装时旋盖法兰盘一定要铺平,不然并不是泄露便是阀座和导向套不一样心而产生滑动摩擦。

十二、调节阀门忽然关完造成泊车

天燃气流量控制阀忽然关完,天燃气总流量降至零,迫不得已全系统泊车。查验控制器有导出,但调节阀门关完,代练轮实际操作,相互配合加工工艺恢复生产。将定位仪导出通风风管拆下来,拿手封住,揿动喷头挡片组织,输出信号可以达到1MPa/cm2,表明难题出在调节阀门上,向膜头供气数据信号,膜头泻气孔有汽体释放,证实脉冲阻尼器破了。拆换脉冲阻尼器调节阀门资金投入运作。

十三、投全自动造成系统软件振荡

蒸气流量控制阀,一次节为主轴操纵,查验定位仪以后重投全自动,释放出来主轴时,造成系统软件振荡。
原因是控制器输出信号是维持在打手动式前的值,作业员没有看定位仪导出,就迅速释放出来主轴,调节阀门随着放大。因膜头太大,有一个打气落后全过程,导致气关阀忽然放大很多,给系统软件一次振荡。

十四、解决气动阀门漏出来难题

在解决阀门定位器气动阀门连接头漏汽时,因过猛使连接头扣松,气源管被冲走,调节阀门马上开始姿势。仪表工马上将气源管选插回,拿手按紧,恢复了调节阀门原先部位,随后相互配合作业员将调节阀门代练轮操纵,拆换连接头。在紧急状况采用此应急措施还很有成果。

十五、气动蝶阀无法打开

污水处理再造排出阀无法打开,拆卸查验,发觉隔膜片被拉坏,拆换新脉冲阻尼器后,并没有几日又无法打开,上述所说情况重产生。剖析隔膜片拉坏原因是,气动蝶阀膜头定位螺栓松动,定位部位发生变化,阀座行程安排太大,抗拉力超出脉冲阻尼器的弹力范畴,故脉冲阻尼器拉坏。再次调节定位地脚螺栓,再次拆换脉冲阻尼器,气动蝶阀恢复过来。

(二)汽缸式执行器

一、油压式调节阀门关不了

开车过程中,蒸气调压阀全自动开启了,加数据信号也关不了。查看发觉是错油门踏板O型环因长期性在持续高温在泡浸衰老,不了密封性功效而致,拆换O型环后,恢复过来。错油门踏板的作用是将高压控制油和卸压前的低电压操纵油各自引入活塞机液压缸的左右缸,进而控制阀门的开启度。当错油门踏板密封性O型环衰老渗油以后,高压油和卸压前的油不可以隔离,导致活塞杆左右缸无压力差,自然调节阀门关不了。

二、碟阀产生等幅震荡

炉内负压力调节阀门等幅震荡,节为主轴操纵,查验发觉双喷头放大仪节流阀孔有一些阻塞,导致汽缸均衡工作压力过小,汽缸两边压力差过小,故不可以使阀平稳,导致等幅震荡。清理堵住的节流阀孔后,放大仪导出扩大,碟阀正常运转。

三、校检时打烂直发夹板丝口

校检调节阀门时,必须调节阀座部位,这时候需在校检数据信号降至零,就松阀座直发夹板,刚一松只听见嘭的一响声,一看直发夹板丝口已被打烂,只能再次生产加工直发夹板安装好再校检。其原因是,校检用时间常数器将数据信号降至 0.2 MPa/cm 2 ,但上汽缸功效有活塞杆的工作压力功效有膜头阀座上,松脱了一些的直发夹板托不了,因而把丝口打烂。恰当的使用应当把左右汽缸间的均衡活塞杆开启,使左右气缸压力均衡。或者拆脱连接头让其泻气,再松直发夹板调阀座。

四、汽缸静态平衡阀漏调节阀门不可以姿势

维修后校检调节阀门,送数据信号调节阀门无法打开。查验才发现左右汽缸静态平衡阀漏汽,故使左右汽缸不可以产生压力差而致。拆换静态平衡阀,恢复过来。

五、碟阀无法打开

氨特制器碟阀维修后投用时无法打开,查看发觉是维修后组装时将左右汽缸气动阀门和气动式数据信号的管道接反,更改接手阀正常运转。因气动式数据信号工作压力加扭簧工作压力超过气动阀门工作压力时,使碟阀关掉。当气动式数据信号与气动阀门接反以后,自始至终是气动阀门工作压力加扭簧工作压力超过气动式数据信号工作压力,因而该二位式碟阀处在关掉情况。

六、安全泄压阀关没死

压力调节安全泄压阀,在一次维修时,进行了碾磨、打压测试,密封性特性非常好。装回,加工工艺驾车正常的以后,需关紧该阀,但发觉漏气比较严重。估计是阀心高压闸阀间卡进了脏东西,确定电源开关几回冲走脏东西,实验取得成功,此阀关严资金投入运作。

咨询需求


最新产品

——

关于我们

济南乾扬智能科技有限公司秉承“始于客户需求、终于客户满意”的服务理念,竭诚为广大用户提供强有力的技术支持和服务保障。让城市更温暖、环保,让建筑更舒适、节能是我们的愿景,济南乾扬智能科技有限公司在技术创新和追求卓越的道路上与您携手并进,共创未来。

联系我们

  • 总 机:0531-88762627
  • 业务部电话:18663765342
  • 技术支持:15345311151
  • 邮 箱:jn_qianyangywb@163.com
  • 网 址:www.diandongfa.cn
  • 地 址:山东省济南市市中区万达广场B座六层

更多资料

Copyright © 2000 - 2021 鲁ICP备19029910号-1 , 由 济南乾扬智能科技有限公司 保留所有权利

联系我们

18663765342

15345311151

:9:00-18:00

QR code